百年老厂焕生机
——马钢矿业南山矿凹山选矿厂依靠技术进步提升产能侧记
稿件来源:王华
建成于20世纪五十年代的南山矿凹山选矿厂,面对长流程设计和产线落后、设备老化等先天性不足,没有怨天尤人,而是立足于内部挖潜降耗,依靠技术进步,优化工艺流程,实现经济运行效益最大化,让这个百年老厂焕发出勃勃生机。 凹山选矿厂是马钢矿业板块最核心的生产基地,也是迄今为止华东地区最大的选厂,担负着南山矿50%以上铁精矿生产的任务,经过几十年的不断扩能改造,形成了目前十个系列、年处理矿石750万吨的生产能力。今年以来,为稳定生产,提升质量,该厂陆续采取多种技术手段,迅速扭转了“过山车”式被动的局面。1~9月份,累计处理原矿516.06万吨,生产铁精矿104.3万吨,双双超额完成进度计划;外运铁精矿品位达到65.30%,超计划1.00百分点。 瞄准行业先进优化关键工艺 针对现有的高村矿石嵌布粒度细,难磨难选的不利局面,该厂围绕关键工序,以科技为依托,以问题为导向,在持续进行各道工序试验研究的同时,相继推行高压辊磨系统改造、尾矿回收综合利用改造等大型技术改造。该项目在原来的基础上,新增一套高压辊磨湿式筛分闭路预选系统,将未经高压辊磨系统的30%细碎产品粒度从0~18mm降低至0~3mm,入磨矿石品位也从19%提高至28%,使得凹选厂现有系统工艺进一步优化和完善,产能也得到大幅度提升。浓缩系统尾矿回收绿色产线,是马钢矿业跨年度的又一项重点技改工程,也是南山矿积极响应国家绿色矿山发展理念的一项利好工程。为减少固体废弃物的排放,延长凹山坑尾矿库使用年限,本着矿山资源综合利用及环境保护的原则,该厂对每年生产铁精矿所产生的约450万吨尾矿进行回收处理。通过该项目,凹选厂每年可生产0.12mm的尾砂80万吨,年创效1000多万元。 调整生产模式灵活组织生产 今年6月份,因铁精矿、尾砂市场波动较大,给该厂生产带来较大的压力。厂里及时做好防范和预案,与市场关联方反复协调,及时疏通产品发货、堆存、转运等环节。厂里一是调整每日停检时间,检修工人放弃午休,冒着高温连续作业,紧紧抓住来之不易的“黄金时段”,高质量提升检修效率,使得每日多处理500~1000吨原矿,一个月多处理近3万原矿;二是强化设备管理,做好设备设施的维修保养和安全管理工作,消除物的不安全状态,确保设备设施安全运行。超细碎新对辊系统试运行以来,该厂经过上百次的修、配、改,在短时间内即全面实现新设施运行正常化,仅在今年三季度,新对辊系统的作业率就达到90%以上。同时根据实际情况,该厂将超细碎大对辊转速由原先78%调整为86%,提高转速的同时也提升了超细碎全系统的作业率。 此外,该厂还以孙玉林创新工作室为平台,1~9月份选矿、机械、电气三个攻关小组完成创新课题53项,并根据主厂房三段高频细筛工作状况,将3台5层高频细筛改造为10层高细筛,进一步提高三段分级效率。目前,该厂正组织技术力量,积极会同东北大学开展三段立磨试验改造方案的论证,为即将开展的球磨大型化改造提供技术支撑。 (王华) |